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图4 控制框图
喂料分手动和自动2种调节方式,手动调节由窑头操作工拫据窑况来设定喂料量;当窑况平稳正常时,喂料量跟踪窑速,由窑速快慢自动调节喂料量的多少。
3 控制电路图 流量设定信号为0~10V,接变频器VCI-GND端子;流量反馈信号为4~20mA(跳线CN10跳在I侧),接变频器CCI-GND端子,变频器采用端子FWD-COM控制启/停。变频器的频率信号由FM-GND端子输出,如图5所示。

图5 电路图
4 变频器参数设置 (1) 电机参数: (根据电机铬牌) F146=1 (电机参数功能块显示) F148=38 (电机额定电压) F149=115 (电机额定电流) F150=1440 (电机额定转速) F151=75 (电机额定功率) (2) 控制状态模式参数: F00=2 (选择模拟端子给定(VCI-GND)) F02=1 (控制端子FWD-COM启停) F19=25 (加速时间) F10=40 (减速时间) F13=0 (最小模拟输入量) F14=30 (最小模拟输入量对应频率) F15=10 (最大模拟输入量) F16=35 (最大模拟输入量对应频率) (3) 闭环控制回路参数:使用变频器内置PID控制时设置。 F100=1 (选择模拟反馈闭环控制系统) F101=1 (选择VCI模拟电压给定(0~10V) F103=2 (选择反馈通道电CCI提供电流输入(0~20mA)(CN10跳在I侧)) F104=2 (反馈偏置量) F106=125 (反馈通道增益) F111=0.5 (比例系数) F112=0.05 (积分时间)
5 调试方法 (1) 首先使系统开环运行,检测流量信号是否正确,并标定流量,使流量与流量计输出信号4~20mA对应,流量计最大流量60m3/h . (2) 设置好变频器相关参数。 (3) 增加F111的值,直到系统开始振荡,则取F111=F111振荡×0.3。 (4) 增加F112积分系数值,直到系统开始振荡,则取F112=F112×0.5。
6 效果分析 本系统经改造投入运行后,工作稳定可靠,操作方便,取得了显著的经济效益。采用变频控制,料浆泵启/停时无冲击电流,正常运行时相对运行转速较低,使机械损耗减小,浆泵叶轮磨损明显减小,检修周期加长,可以不备用料浆泵,机械效率得到提高。本系统另一重要特点是能够节约大量电能:改造前料浆泵恒速运行,电流平均为110A,改造后喂相同的料浆,电流降为55A,节约功率37.5kW(浆泵为75kW)。如果以0.4元/度电来计算,则1个月可节约电费:37.5×24×30×0.4=10760元, 1年至少可节约电费10万元,而料浆泵和流量计共计投入才4万元,不到半年就可收回成本,而且在新线的土建施工时,由于浆直接抽进窑而少了平衡仓,还可以减少土建高度,费用也相应减少。
7 结束语 在喂料系统中应用变频调速技术,实现了浆泵的速度由实际喂浆量的多少来进行自动调节,比浆泵在额定转速下运行节约大量电能,并且可实现喂料自动化,是提高机械效率和减少能耗的有效方法。特别是美国艾默生变频器作为控制系统的执行器,稳定性好,控制精度高,其变频器产品在我厂大量使用,其中75kW的变频器近60台,收到了良好的节能效果。
参考文献 [1] 艾默生变频器TD2000系列变频器技术手册、用户手册。 上一页 [1] [2] |